常壓塔頂腐蝕機理及常頂系統(tǒng)腐蝕堵塞解決方案
【上海制發(fā)閥門訊】
隨著加工原油品質(zhì)劣質(zhì)化程度的提高和正常生產(chǎn)運行周期不斷延長的需要,設(shè)備、管道的腐蝕問題愈發(fā)嚴峻。在煉廠常減壓裝置內(nèi),常壓塔頂、常頂揮發(fā)線及常頂冷卻系統(tǒng)在運行過程中越來越多地出現(xiàn)以下情況:常壓塔頂設(shè)備腐蝕、常頂揮發(fā)線腐蝕、常頂換熱系統(tǒng)腐蝕、管道堵塞。常壓系統(tǒng)的腐蝕主要集中在常壓塔頂部的塔盤、塔內(nèi)壁、常頂冷卻系統(tǒng)等設(shè)備部分及常頂揮發(fā)線等管道部分,其中在塔頂油氣出口附近塔壁、塔頂揮發(fā)線出口及塔頂冷卻系統(tǒng)的換熱器管殼、管束部位腐蝕最為嚴重。在塔頂部封頭處有貼襯不銹鋼的情況下腐蝕相對較輕,但在沒有貼襯的地方腐蝕相對嚴重,例如塔頂揮發(fā)線出口的位置及位于貼襯不銹鋼板下方的塔內(nèi)壁部分。在生產(chǎn)運行周期內(nèi)發(fā)生的腐蝕、減薄、穿孔甚至開裂,尤其在常壓塔頂設(shè)備處及塔頂揮發(fā)線管道部分發(fā)生腐蝕,因設(shè)備、管道難以更換,對裝置安全生產(chǎn)影響極大,只能在停檢周期內(nèi)充分論證并解決。本文以某廠已有項目為例,探討常壓塔頂腐蝕及堵塞情況應(yīng)對措施。
1、常壓塔頂腐蝕機理分析
常壓塔頂及其冷卻系統(tǒng)腐蝕屬于典型的濕硫化氫、濕氯化氫環(huán)境腐蝕。腐蝕機理主要是原油中含有大量活性硫化物以及氯化物,它們會分別分解形成硫化氫和氯化氫,在塔頂部溫度下降的區(qū)域內(nèi),遇冷凝水并溶解在其中即形成了局部高濃度的鹽酸、氫硫酸腐蝕體系,從而對設(shè)備及管道造成了強烈的腐蝕。雖然原油在經(jīng)過電脫鹽處理后,其中所含的鹽濃度已經(jīng)不大了,但仍有部分未脫凈的如有機氯添加劑及無機氯鹽等,在加熱爐中高溫環(huán)境下依然會分解產(chǎn)生氯化氫。氯化氫進塔后隨油氣上升至塔頂,在降溫區(qū)域發(fā)生冷凝形成高濃度鹽酸,從而腐蝕金屬。因酸根離子的來源是原油中的鹽水解后產(chǎn)生,現(xiàn)有的電脫鹽系統(tǒng)尚無法將原油中的鹽徹底脫除掉,所以無論原油是否含硫以及酸值高低,只要有鹽存在就或多或少地會造成腐蝕。
腐蝕介質(zhì)中主要成分氯化氫一般有2種來源,一種是存在于原油中的無機鹽類,主要成分以氯化鈣與氯化鎂為主,在一定溫度下二者水解產(chǎn)生Cl-,與氫元素結(jié)合產(chǎn)生氯化氫;另一種是因現(xiàn)有原油的開采技術(shù)問題,在采油過程中加入的某些藥劑內(nèi)含有氯仿等機氯化物,它們在一定溫度下也會分解產(chǎn)生氯化氫。本文由上海制發(fā)閥門有限公司協(xié)助轉(zhuǎn)載分享,上海制發(fā)閥門有限公司為專業(yè)生產(chǎn)安全閥的廠家、主要生產(chǎn)各種彈簧式安全閥、空壓機安全閥、安全閥型號、襯氟安全閥,并終身為使用單位提供相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)支持。銷售熱線:021-69783299 官方網(wǎng)站:http://kk2ns7.cn
硫化氫在此腐蝕環(huán)境中屬次要成分,它主要由原油中存在的硫化物分解而成。各種硫化物在原油中的含量、各自的熱穩(wěn)定性和環(huán)境溫度決定了硫化氫的量。
水是腐蝕環(huán)境中的基礎(chǔ)組成部分,它的來源為原油本身含有的水、電脫鹽時注入的水以及塔頂揮發(fā)線上注入的水。
氯化氫和硫化氫的都屬于低沸點物質(zhì),在生產(chǎn)過程中形成的氯化氫和硫化氫均隨著常壓塔中的油氣向塔頂部聚集。在塔頂揮發(fā)線出口附近的降溫區(qū),在出現(xiàn)第一滴凝結(jié)水液滴時,氣相的氯化氫馬上溶解在此液滴中呈強酸性。隨著凝結(jié)水液滴不斷地增加并匯集,氯化氫的溶解量也在不斷提高,當凝結(jié)水液滴達到一定量時,氯化氫氣液兩相平衡,硫化氫又溶解在液滴中,就形成了常壓塔塔頂系統(tǒng)的濕氯化氫及濕硫化氫的酸性腐蝕環(huán)境。
在H2S-H2O腐蝕環(huán)境中,可以產(chǎn)生硫化亞鐵,附著在塔頂揮發(fā)線管道內(nèi)壁生成穩(wěn)定的硫化亞鐵膜。但在煉制高酸原油的情況下,富含的HCl的環(huán)境中硫化亞鐵膜難以形成,亞鐵離子隨的液相流失,腐蝕進程進一步加深。此過程中的反應(yīng)為:
Fe+2HCl=FeCl2+H2;
Fe+H2S=FeS+H2;
FeS+2Cl-=FeCl2+S2-。
另外在HCl-H2O腐蝕環(huán)境中,不但有碳鋼設(shè)備、管道的腐蝕減薄,不銹鋼材料也會產(chǎn)生點蝕。所以氯離子含量在常壓系統(tǒng)腐蝕中起著最關(guān)鍵的作用。
2、常頂系統(tǒng)堵塞原理分析
常頂系統(tǒng)的堵塞主要發(fā)生在塔頂附近塔盤及三注的噴頭上。堵塞主要由于在塔頂處存在氣相HCl和NH3,二者在分子狀態(tài)下即可快速反應(yīng)生成NH4Cl,且NH4Cl極易結(jié)晶,會就近附著在三注噴頭上形成堵塞,或者隨介質(zhì)流動附著在設(shè)備、管道壁上。另外鈣鎂離子在高溫下也會析出,形成堵塞,除造成堵塞外,主要易形成垢下腐蝕,較一般的酸性腐蝕更嚴重。
3、常頂系統(tǒng)腐蝕堵塞解決方案
從工藝角度提升防腐。根據(jù)腐蝕機理研究,結(jié)合各煉廠多年生產(chǎn)經(jīng)驗,采用并進一步改善常壓系統(tǒng)之前的“一脫三注”是很有必要的。即注中和劑(氨或胺)、注緩蝕劑、注水。合理地從工藝角度提升防腐措施,是目前解決濕氯化氫及濕硫化氫腐蝕的基本方法。
3種注劑作用不同:注氨是為中和酸性物質(zhì)(HCl、H2S),可進一步抑制腐蝕作用。調(diào)節(jié)pH值在7~9之間,通過檢查塔頂脫水的pH值,并據(jù)此來調(diào)節(jié)氨的注入量。但因注氨易在塔頂或揮發(fā)線頭部產(chǎn)生堵塞及垢下腐蝕,因此中和劑氨在經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐后,已逐步被有機胺取代,有機胺既能中和降低酸度,又不產(chǎn)生結(jié)垢。目前有的供應(yīng)商進一步將胺與緩蝕劑合并,形成胺基中和緩蝕劑,現(xiàn)場使用效果良好。注緩蝕劑可以利用緩蝕劑的強表面活性,其可以吸附在管道金屬內(nèi)表面并形成抗水性的保護膜,避面腐蝕介質(zhì)與金屬的接觸,使其免受腐蝕。注水可以增加塔頂物流凝結(jié)點總水量,以降低HCI的濃度,減少腐蝕;可以溶解洗滌銨鹽,避免形成銨鹽結(jié)晶并進一步造成垢下腐蝕,不過水量不宜過大,否則也會稀釋緩蝕劑濃度;可以使露點前移,保護流程后續(xù)設(shè)備(冷卻器、空冷器等)。一般情況下,為使管道中氣相露點前移,三注的位置選擇塔頂揮發(fā)線盡量靠近出口的位置。一般塔頂三注的先后順序是:注氨、注緩蝕劑、注水。
提升設(shè)備、管道材質(zhì)等級。目前國內(nèi)大多數(shù)煉廠的原油已逐步由高硫高酸原油替代低硫低酸原油,但很多常減壓裝置內(nèi)的設(shè)備材質(zhì)仍停留在僅適用于低硫原油工況。建議在新建、改擴建常壓減裝置的工程中,在綜合考慮成本及充分技術(shù)論證的前提下,推薦執(zhí)行《加工高含硫原油部分裝置在用設(shè)備及管道選材指導(dǎo)意見》,更換或升級改造常壓塔材質(zhì)。
設(shè)置腐蝕的日常在線監(jiān)控與管理系統(tǒng)。監(jiān)控設(shè)備、管道腐蝕速率,定期定點在高溫及特殊部位進行測厚,停工時做好重點部位的測厚工作,檢測記錄存檔備查,對設(shè)備和管道的腐蝕情況要早發(fā)現(xiàn)、早處理,對于嚴重減薄管道更要有臨時處置方案。
4、具體案例解析
以南方某石化公司常壓塔頂管線為例,在2014年前加工遼河高硫高酸原油時,塔頂揮發(fā)線嚴重腐蝕,出現(xiàn)過揮發(fā)線壁厚半年內(nèi)由9 mm減薄至4 mm的情況。不光碳鋼管線部分腐蝕嚴重,揮發(fā)線上的安全閥入口段(不銹鋼)管線部分也腐蝕裂開。同時塔頂注劑、注水線噴頭處發(fā)生嚴重的堵塞情況。分析的初期減薄現(xiàn)象,在高硫高酸環(huán)境下,油氣凝結(jié)下來的溶液中H2S和Cl-濃度高,造成FeS膜難以穩(wěn)定形成,腐蝕加劇。另外Cl-對不銹鋼的點蝕作用也很強,造成不銹鋼部分腐蝕。
堵塞注水、注劑噴頭處物質(zhì)為白色晶體,分析其噴頭堵塞的原因,是中和劑NH3與HCl在氣相條件下即生成了NH4Cl,其結(jié)晶后堵塞注水注劑噴頭,造成緩釋作用進一步下降。另外塔頂注水選用的新鮮水,高溫環(huán)境下,新?lián)Q水中鈣鎂離子析出加快,也在一定程度上加劇了結(jié)垢的生成。后來用低濃度酸性液體(醋精)浸泡并用鐵釬疏通后,堵塞溶解并去除。
2014年檢修后,該公司對塔頂揮發(fā)線進行了全部更換(揮發(fā)線材質(zhì)為20#GB/T 8163,安全閥入口依然為不銹鋼),在開工半年后進行的檢測中發(fā)現(xiàn)在進入換熱器前的揮發(fā)線管道壁腐蝕依然比較嚴重,隨后調(diào)整加工油為博斯坦原油(高硫低酸),同時加大了注劑濃度,在換熱器出口的采樣點測得液體pH為6~7.5。同時對該管線進行每月一次的例行測厚,之后再沒有發(fā)現(xiàn)進一步的減薄現(xiàn)象。分析表明,這次腐蝕現(xiàn)象是因為再次加工的仍為遼河高硫高酸原油,氯離子含量仍過高,腐蝕情況沒有改善。后來換為博斯坦原油,又增大了注劑濃度,調(diào)節(jié)了管道內(nèi)pH,氯化氫腐蝕得到遏制,同時產(chǎn)生了FeS鈍化膜,也就出現(xiàn)了后期不再進一步腐蝕的結(jié)果。車間后來進一步選擇胺基中和緩蝕劑來替代氨+緩蝕劑的組合,目前現(xiàn)場運行狀況良好。
經(jīng)過以上的分析及實例可以得出結(jié)論:常壓塔頂?shù)母g由揮發(fā)氣相中的HCl和H2S導(dǎo)致,并且其中HCl起主要作用。通過合理的選擇塔頂設(shè)備、管線的材料,并根據(jù)實際生產(chǎn)情況改善注劑及注入點的位置,可以很大程度上解決腐蝕問題的發(fā)生。
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